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电动机变频调速系统设计方案
[正文]:一、变频调速系统简介 工矿企业中,电动机是应用最广、数量最多的电气设备之一,电动机的运动及控制与企业的产品质量和效益密切相关。
过去电机调速多采用直流调速系统,其优点是调速易于实现,性能好,缺点是电刷打火、维护困难、使用环境受限制。
由于交流电机能克服直流电机的固有缺点,所以人们一直想以交流调速代替直流调速。
30年代就有人提出了有关理论;60年代,电力电子技术的发展,促进了交流调速技术的发展;进入80年代,交流变频调速装置的产品化,不仅发挥了交流调速的优点,而且很好地解决了交流电机调速性能不好的缺点,使交流电机调速不断完善,大有逐步取代直流电机调速的可能。
交流变频调速技术是电力电子技术、微电子技术、控制技术高度发展的产物。
变频调速的主要工作原理是:通过微电子器件、电力电子器件和控制技术,将供给电机定子的工频交流电源经过二极管整流成直流,再由gtr、igbt、igct等逆变为频率可调的交流电源,此电源再拖动电机和负载。
交流电机变频调速在频率范围、动态响应、调速精度、低频转矩、输出性能、功率因数、工作效率、节电降耗、使用方便等方面是以往的交流调速方式无法比拟的。
它以体积小、重量轻、通用性强、工艺先进、保护功能完善、设计思想丰富、可靠性高、操作简便等优点深受电力、冶金、矿山、石油、化工、自来水等行业的欢迎。
无数实例证明,交流变频调速装置是企业技术改造和节能降低的理想设备,毫无疑问,这种调速方式将成为工矿企业驱动系统的中枢,成为各方面专家关心的中心问题。
( ) 二、变频调速器在火力发电厂主要传动中的节能分析 变频调速器在火力发电厂中最典型的应用实例,是各种机械以节能为目的采用变频调速装置进行的调速控制。
这种应用领域广阔,其中以风机、泵、磨煤机类机械的转速控制为中心,通常这类机械实际运行效率仅为30-40%,消耗电量约占厂用电量的10%左右。
风机水泵一个大的特点就是负载转矩与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。
因此,将从前的电机以定速运转,用挡板或阀门调节风水量的方法,改用根据所需要的风水量调节转速就可获得最佳节电效果。
1挡板控制与转速控制 电机以定速运转,调节风机风量的典型方法是采用挡板控制。
根据挡板在风道中的安装位置可分为出口挡板控制和入口档板控制。
对于出口挡板控制,当挡板关小时则风阻增加,不能在广范围围调节风量。
另外,在低风量区域轴功率减少不多,从节能的观点来看不适合于风量控制。
入口挡板控制比出口挡板控制的风量控制范围广,关小入口挡板时轴功率大体与风量成比例下降。
与挡板控制相比,转速控制的节电效果大。
图1中的理想曲线表示用效率为100%的调速装置进行转速控制时,所需要的功率。
实际的调速装置根据选用的种类不同效率是不同的。
其中效率最好的与理想曲线接近,同理想曲线的差距表示调速装置的损耗。
低速区效率的降低以电机为主要原因,采用节电高效电机可以使总效率提高。
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2阀门控制与转速控制 泵的转速在某一范围内变化时,流量总扬程、轴功率有下列关系: 式中: n0:基准(额定)转速 n:运行转速 q/q0=n/n0 h/h0=(n/n0)2 p/p0=(n/n0)3 q0:n0时的流量 h0:n0时的扬程 p0:n0时的轴功率 q:n时的流量 h:n时的扬程 p:n时的轴功率 通常对于泵负载要考虑实际扬程,上述各式只为近似规律。
实际扬程越小,轴功率越接近于同转速的立方成正比的定常特性。
图2可以说明阀门控制与转速控制节能效果的差别。
当流量从1.0变为0.5时,图中轴功率,阀门控制时在100%转速功率特性上由a转移到b;而转速控制时,在由实际扬程决定的功率特性上由a转移到d,对于阀门控制可以获得相当于bd大小的节能效果。
另外:泵采用转速控制时,实际扬程越小,轴功率越接近于同转速的立方成正比的定常特性,转速控制产生的节电效果也越大。
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3恒转矩负载的转速控制 磨煤机基本属恒转矩负载,其负载转矩与转速关系不太大。
对于这种恒转矩负载采用变频器调速运转也可节能。
电机的输出功率p一般表达式:p∝t*n 式中,t:负载转矩 n:电机的转速 这就是说,即使恒转矩负载,采用变频器等使电机速度下降,电机的输出功率将减少。
另外,采用电磁调速电机,鼠笼电机的定子电压控制等从前的调速电机,转速下降时总效率将大幅度降低,而采用变频器传动取代这些从前的调速电机,将充分获得低速时的节电效果。
( ) 三、风机、水泵、磨煤机变频调速配置 如上所述,风机、水泵、磨煤机等机械采用变频调速装置后,不但具有卓越的调整性能,便于实现自动控制,而且有着显著的节能效果。
现将电厂3台315kw风机、3台355kw风机、3台345kw水泵、2台1600kw磨煤机变频调速配置方案设计如下: 1315kw、355kw风机,345kw水泵配置方案 ·高-低-高方案 采用国产降压变压器,abb低压变频器及abb升压变压器,再与原6kv电机连接。
·高-低方案 采用国产降压变压器将6kv电压转换为660v或690v;采用abb低压变频器acs600(600v等级);将电机更换为国产低压电机。
后方案较前方案舍去了价格较为昂贵的进口升压变压器。
采用国产低压电机与变频器配合使用,一方面总体价格得到下降,另一方面将使此传动系统达到最佳的调速范围和节电效果
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·降压变压器配置方案 无论是采用上面所述的任何方案都须使用降压变压器。
电厂现有315kw、345kw、355kw电机各3台,考虑到变压器容量、危险分散、通用性等具体情况,拟采用三台1600kva、6/069kv、具有三种次级绕组的降压变压器。
每台变压器带一台315kw的风机、一台345kw的水泵及一台355kw的风机。
变压器的负荷率为80%左右。
21600kw磨煤机配置方案 经比较,对于1000kw以上的电动机,采用高低方案可以获得较高的性价比。
图4中的降压变压器可用进口设备,也可采用国产设备。
四、投资收益分析 1风机315kw 3台、水泵345kw 3台、风机355kw 3台 按三.1所述高低方案配置,即:三台国产降压变压器,9台acs600变频器、9台低压电机。
1)315kw风机采用acs607-0400-6变频器,(成套:含降压变压器、变频器、低压电机。
下同)上述设备年耗电量为: 315·3·6000=5670000度/年 每度按0.4元计算,合计人民币226.8万元。
按50%节能计算,一年另1个月可收回成本。
2)355kw风机、345kw水泵均采用acs607-0490-6变频器,上述设备年耗电量为: (345·3+355·3)·6000=12600000度/年 每度按0.4元计算,合计人民币504万元。
按50%节能计算,一年另2个月可收回成本。
2磨煤机1600kw 2台 按三.2所述高低方案配置,即:二台ktmp降压变压器,二台acs1013-a3-q变频器。
(成套:含降压变压器、变频器。
下同)上述设备年耗电量为: 1600·2·6000=19200000度/年 每度按0.4元计算,合计人民币768万元。
按40%节能计算,一年另4个月可收回成本。
若采用国产降压变压器,按上述方式计算,一年另3个月即可收回成本。
( ) 五、结论 综上所述,变频调速装置具有使用周期长,自保护功能全,适应性强,操作简单,可实现闭环控制,安全可靠等优点,对于电厂节能降耗,提高机组安全运行及自动控制水平具有广阔之应用前景。
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