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大型合成氨装置技改中的自控改造方案
[正文]:我国于20世纪70年代中期引进的一批以天然气为原料、年产30万吨合成氨装置,是我国兴建的第一批大型合成氨装置。
这批合成氨装置投产已20多年,为改变我国合成氨生产的落后面貌作出了很大贡献。
然而,从合成氨生产技术发展的角度来看,目前这批合成氨装置在节能增产方面存在不少困难,且部分设备老化也对安全生产造成威胁。
因此,很多厂家把对这类装置的技术改造提到议事日程。
如云天化的合成氨装置技改工作已完成工程设计,现已进入设备采购阶段;泸天化已完成引进技改专利技术的谈判;川化和大庆化肥厂等已完成技改可研报告评估,正在积极开展建设前期工作。
这批合成氨装置在引进时日产量为1000吨,能耗为9gcal/mt。
投产若干年后大都作过不同程度的技改,目前一般日产量达到1100多吨,能耗达到8.3gcal/mt。
现在这批合成氨装置节能增产技改的目标大多数为日产1500吨,能耗为7.8gcal/mt。
合成氨装置的技改涉及到生产流程、工艺管道、化工容器、转动设备、电气、仪表等的改造。
由于这批大型合成氨装置现均已完成dcs的改造工作,所以仪表改造主要是现场安装仪表的改造和各类控制系统的改造,而dcs的改造只是硬件扩容和应用软件组态工作。
本文以某合成氨装置技改中现场仪表与控制系统的改造为例,谈谈大型合成氨装置技改中的自控改造方案。
1. 现场仪表改造的实施方案在工艺、设备改造中,增加了工艺冷凝液汽提塔、分子筛干燥器、电动型空气压缩机等较大设备;改造和更换了一段转化炉、氨合成塔、合成气压缩机等设备的部分结构与内件;新增和更换了部分工艺管道。
工艺、设备的这些改造势必需要新增和更换部分现场仪表。
新增和更换现场仪表较多的是流量计和控制阀。
由于本文示例工程是购买国外技改工艺设计包和基础工程设计包的工程,因而国外工程公司按工艺技改要求,对流量计、控制阀进行了计算和选型推荐。
从这些计算和选型来看,有如下二个特点:(1) 流量计选型多样化及对节流元件上永久压力损失的考虑该技改工程采用了多种形式的流量计,除采用差压式流量计外还采用涡街流量计和质量流量计等。
在差压式流量计中,又采用多种形式的节流元件。
一般情况下节流元件采用标准孔板,对于允许永久压力损失要求较低及大管径的场合,则采用其它不同形式的节流元件。
如进入一段转化炉的中压蒸汽流量测量,以前采用的是孔板,技改后蒸汽流量增大而管径未变,如继续采用孔板,则永久压力损失将超过允许值。
这次技改改用文丘利管,既降低了永久压力损失,又保证了足够的测量精度(<±1%);而对于永久压力损失要小,管道较大(φ200~300),测量精度要求不太高的场合(±1%)采用阿留巴。
如合成气压缩机段间的合成气流量测量(防喘振控制系统流量测量)以前也是采用孔板,技改后流量增大管径未变,这次技改改用阿留巴。
(2) v形球阀的采用及双向流动控制阀的选型由于新增管道和某些管道变大,该技改工程新增与更换的控制阀共有30余台,约占全装置控制阀总数的1/3。
在30余台控制阀中,新增与更换的控制阀约各占1/2。
对于脱除co2的苯菲尔溶液,因是易结晶介质,所以无论是流量控制,还是液位控制,控制阀都是采用v形球阀(fisher公司v300阀)。
以前这些场合采用的是双座v形开口柱塞阀,运行效果不太好,这次技改在选型作了改进。
在分子筛干燥器单元,安装在两个分子筛干燥器之间的充压阀,是一台控制双向流动介质的控制阀。
即当第一干燥器再生过程完成后,需要由正在运行第二干燥器经充压控制阀向其充压(介质从阀a端进b端出)。
而当第二干燥再生过程完成后,则由正在运行第一干燥器经充压控制阀向其充压(介质从阀b端进a端出) (见本文分子筛干燥器程控流程简图的pv-50)。
这种控制互逆流动介质的阀,以前在合成氨装置没有采用过。
在与fisher控制阀供货商的技术讨论中,他们也没有更多的实用经验。
后来借鉴某一成套引进装置对这种阀的选型,确定采用单座柱塞型控制阀。
开车投运后效果如何,还有待观察。
现场新增的其它重要仪表是: 为了了解辅助锅炉烧嘴的燃烧情况,在五台辅锅烧嘴旁分别增装了新型火焰检测器。
这种火焰检测器集检测、变送、控制于一体,整机安装在现场。
分子筛干燥器单元的程控阀是一种轨道式程控球阀。
此阀在开、关阀门时,阀杆导槽沿导向销作轨道运动,使球体偏离阀座后再转动,从而消除了对阀座的磨损,较好地解决了阀长期使用后的泄漏问题。
2 自控系统与程控系统改造的实施方案(1) 自控系统的改造 合成氨装置的自控系统以单参数控制系统为主,复杂控制系统不多。
该技改工程新增12套单参数自控系统(包括2套分程控制系统)、1套遥控系统。
由于新增电力驱动空压机的运行与h/n控制系统相关联,故技改中对这套h/n复杂控制系统进行了改造。
该合成氨装置在原始引进时未设置h/n控制系统。
由于这套系统关系到装置节能增产效益,厂方曾经想增设这套系统,后因分析h2、n2的分析器有问题,一直未能实施h/n的自动控制。
本次技改前厂方购置了1台单流路的气相色谱仪,为增设h/n控制系统创造了条件。
此套h/n控制系统为带选择空气/原料或h/n比值控制的空气流量串级控制系统,由国外工程公司设计,见控制系统原理图。
h/n有2套控制器,1套设在合成气压缩机入口,另1套设在合成塔入口。
因气相色谱仪只有1个流路,该系统运行时只有1个控制器切入系统,切入的控制器对h/n控制起到精调作用。
在造气部分设置的空气/原料气控制器,对h/n控制起到粗调作用。
h/n控制器和空气/原料控制器的输出通过低值选择器作为空气流量控制器的远方设定信号,低值选择器只将h/n和空气/原料气两套系统中比值偏差较大的那一套控制器接至空气流量控制器。
该系统设计比较完善,为了保证系统的安全,采取有关限幅措施。
由于h/n控制系统是一个大纯滞后系统,该系统中未考虑滞后补偿问题a,今后能否实施有效控制还有待验证。
(2)程控系统的增设 该技改装置增加了分子筛干燥器单元,此单元由我公司设计。
该单元安装在合成气压缩机103-j的2段出口与3段入口之间。
分子筛干燥器对合成气进行干燥,脱除其中的微量co2,起着提高氨合成率和保护合成触媒的作用。
该单元由2台分子筛干燥器、1台分子筛再生气加热器、1台分子筛再生气干燥器等设备组成,见分子筛干燥器程控流程简图。