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开卷线卷尾板料堆积问题的解决
[正文]:我厂有一条由太原重型机器厂引进日本小松技术生产的1830开卷线,该生产线承担着sy64xx系列轻型客车表面、结构、加强件150余种的开卷堆垛任务。
该设备开卷、校直、喂料、压机剪切的速度与数值控制由日本rej公司的dds-f型dds(digital dc servo)控制器控制。
全线逻辑控制采用u84 plc控制。
由于设备部分技术较落后,故障维修时间长,已不能满足日益增加产量的需要。
于是在2000年先后对设备进行多次改造。
将原堆垛部分拆除,安装德国乔格公司磁性堆垛系统;将原u84 plc拆除,更换为西门子s7 plc。
因设备资料严重缺失,又不是充分熟悉设备,改造后遗留了大量问题。
其中尤以卷尾不能自动喂料严重,每卷钢板尾部有30余米无法自动处理,降低了劳动效率。
于是将dds卷尾数字控制部分弃用,在plc中编程直接驱动“校直机尾端喂料”继电器(见图一)。
更改后生产线动作基本正常,仅偶尔出现卷尾板料堆积现象。
其原因在于,原设计使用dds控制器根据喂料器速度、校直机速度、喂料长度经过计算,控制校直机启、停来保证活套内钢板存量适中,该过程为数控控制。
而改造后尾料状态时,校直机为连续送料,压机单次运行,喂料器慢速间歇喂料,活套台停于中位,形成较小的活套。
当喂料器与校直机的平均速度差较大时,造成“多余”的钢板堆于活套内。
改造初期堆料现象并不十分严重,仅在加工短料时出现。
2002年2月对系统进行了一次全面调整后,由于喂料速度、校直机速度发生变化。
使堆料现象加重,几乎每卷料都有十几米堆在活套内。
曲折堆积的钢板展开后时常落入活套台缝隙,曳弯活套辅台支架。
有时堆积的板料无法展开,堆挤在喂料器前,导致喂料辊磨损加剧、电机过载。
由于故障的加剧,决定对该故障进行维修。
选择维修方案时本想按原设计恢复,但参与当时改造的人员大部分已调离,设备资料严重缺失,部分功能被改进或弃用。
若恢复原设计,难度极大。
最终决定在现plc程序方面进行改进。
使卷尾期间校直机根据活套钢板储量完成类似于原dds控制时的间歇送进。
具体更改如下:将“活套台钢板检测”信号控制的时间继电器串入“校直机尾端喂料”继电器。
当“活套台钢板检测”检测到钢板时,校直机停止送料,钢板抬起后经延时使校直机继续送料(见图二)。
变原来校直机连续送料为根据活套内钢板存量的间歇送料。
由于增加了延时时间继电器,使校直机不会频繁启动;当系统某部分速度改变时,还可方便的通过改变设定时间进行调节。
改进基本解决了板料的堆积。
但是在加工长料时偶尔出现活套内板料悬垂跌落向前弯折的现象。
为了解决新出现的问题,将“校直机入口钢板检测”信号并在时间继电器处(见图二圆圈)。
卷尾起初间歇送料,当末端进入校直机时变为连续送料。
经过以上改造,半年来该生产线加工的各种板料(3500mm—200mm)均未出现堆积现象。
减少了板材的浪费及不必要的停机时间。


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图二:更改前

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图二:更改后

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图三:卷尾板料堆积与设备示意图



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