用户登陆 用户注册
您的位置:首页>
维修指南>内容正文
数控机床系统调试维修六例
[正文]:故障现象:该车床在更换广州gsk928ta系统后,调试运行程序时主轴只能点动不能自动运行。
检修过程:首先检查主轴线路,主轴正传启动线路(m03)是系统输出24v电压给m03继电器,14103继电器只有一个常开接点接主轴接触器,并没有其他接点,检查线路正常,然后检查系统主轴参数设置,发现45#参数设置为0.5,45#参数意义为m03、m04 , m05主轴启停输出脉冲时间(02.55秒),把 45#参数设置为2.55秒,启动后主轴运转一会就又停了,说明设置还是不对,参照说明书发现45#参数有另外一段说明:45#参数为0时,主轴启停输出长信号。
经过分析认为应该将45#参数设为0,修改45#参数设为0,运行程序主轴信号正常。
[例2』广州gsk928tc系统数控车床故障现象:在用电脑向系统传送程序时,有四台广州gsk928tc系统数控车床不能传送程序,而另外六台同种系统数控车床能传送程序。
检修过程:检查不能传送程序数控系统的接口和设置都正常,应该是系统自身的问题。
经过仔细检查发现能传送程序的广州gsk928tc系统版本是v3.20版本,不能传送程序的系统版本是v3.01版本,怀疑系统的版本问题,经过和厂家联系,厂家技术人员带来了v3.20版本的系统芯片,换上试用,电脑能向系统传送程序了。
卜-[例3]nc40-1型号数控车床(广州gsk980td系统)故障现象:车床更换为广州gsk980td系统后,调试运行程序时出现404#报警。
检修过程:首先查看系统说明书,404#报警意义为:由于主轴停止转动,运行被停止。
说明书给出的处理方法是:按复位键消除报警,再检.查主轴。
按照方法先复位,消除报警,检查主轴参数,报警提示为主轴停止转动运行被停止。
而实际上主轴还在运转,说明参数设置不匹配,按照说明书逐一检查参数设置,175#参数bit3说明书有两个选择项(1:切削时主轴停止旋转,进给也停止;0:切削时主轴停止旋转,进给不停止).我们当时选择了第一项,175#参数bit3设置为1,经过对照电气原理图,此台车床主轴未接编码器,不检测主轴信号,把175#参数bit3设置为0,运行程序正常。
[例4]nc40-1型号数控车床(广州gsk980td系统)故障现象:车工在编写程序对刀后,加工第一个工件时,精孔的编程速率与实际速率不一致。
检修过程:操作工在精孔时编程速率是f240,屏幕上显示实际速率是f180,而实际速率只有f10。
首先检查参数设置无误,然后检查车工加工程序,首先把原刀偏删除,程序设置原点试运行,结果和上一次一样。
再次检查程序,发现车工精孔时编程速率程序应为f240,而车工编成了e240(程序运行时系统不能执行e240),系统运行程序第一段编程速率为f180,在程序运行精孔时(精孔时加工第二序)时编程速率还是显示f180o为什么会出现这种情况呢?经过分析发现屏幕上f,e两个字母在上下位置,车工不小心错把e当成了f输进了程序,造成了上述故障。
把程序中的e改成f,运行程序恢复正常。
、小结:数控机床有一些故障是由于操作工造成的,分析故障时要综合考虑,要问清故障发生前操作工进行了哪些操作,该车床之前是否有人维修,是加工首件出现的还是有其他情况(比如磨刀后或在修改了刀偏或者在加工了许多工件后突然出现的)?情况不一样分析解决的思路也不一样。
上面这个故障我们在检查了参数后排除了电气故障,但是不是程序问题我们没把握,就请一位老车工帮忙检查程序,发现了上述问题。
[例5]一台太原产nc40-1型号数控车床(机床大修后更换的广州gsk980td系统)故障现象:刀架在一次维修后转刀出现plc报警:a0000.1,报警号意义为:换刀完成时,刀架未到位报警(刀架为ld4系列)。
检修过程:首先检查刀架转一个刀位后虽然报警,但是刀架能锁紧,接着检查刀架电压正常,刀架信号线接线良好正常,系统转换到诊断方式诊断000号的to1,t02,t03,t04诊断点变化正常,说明不是线路故障,判断可能是参数设置不当引起的故障。
参照说明书检查刀架参数设置,检查到083#参数设置为500,085#参数设置为1500(刀架相关参数意义见附表)。
从此表中可以看出,083#数值应大于085#数值,而目前系统设定值083#数值小于085#数值,也就是说系统在刀架未锁紧时就检测了刀架锁紧情况造成的报警,经查在修理刀架后设定参数时,无意中修改了083#参数(由2000改为了500),把083#参数由500改为了2000后再试刀架正常。
〔例6]太原产nc40-1型号数控车床(大修后更换的广州gsk980td系统)故障现象:原操作工经常一把刀干活(精孔车),现车工需要三把刀,调车时刀架在转了几次时出现plc报警:a0000.1,报警号意义为:换刀完成时,刀架未到位报警(刀架为ld4系列)。
检修过程:首先检查了83#和85#参数值,83#参数值是3000,85#参数值是1500,对照系统刀架参数调试,这两个参数设置是正确的,再次在手动方式下转刀,系统再次出现a0000.1报警。
同时操作工反映刀架有时锁不紧,把刀架反转时间85#参数值延长至2000,转刀架能锁紧但是还是报警。
对照刀架控制参数值逐一检查,76#参数是移动一刀位所需的时间上限,但是系统显示76#参数值是1000,显然不对,76#参数值应该大于85#参数值,把76#参数改为2500,再次转刀系统还是显示a0000.1报警。
再次检查参数,78#参数是移动最多刀位的时间上限,但是系统显示值是4000,这刀架有4个刀位,移动4个刀位时间是76#参数值的4倍以上,重新设置78#参数为12000,车工在手动方式下转刀,和在自动方式下试车,刀架不报警,恢复正常。
小结:经过分析,车工在一把刀干活时刀架不转刀,转刀参数不起作用,车工干活需要转刀时,刀架参数设置不合理的方面才显示出来,各个参数之间有内在的逻辑关系,只有全部理解才能正确设置参数。
网站首页
培训课程
维修指南
技术文章
家电专栏
供应信息
求购信息
培训资讯
展会信息
电脑专栏
教程下载
资料下载
常用软件
PLC教程
PLC资料
变频伺服
低压电器
维修资料
人机界面
自控仪表
工控机类
文章标题:
中国工控资源网手机版 2012
电话:010-67577139 13811659603
培训咨询QQ:657167934 471895637 销售咨询QQ:623769457
联系邮箱:zggkzyw@163.com
京ICP备11002135号
报时(2026-04-02 16:15:53)